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某商业地产
改造项目
电能质量治理案例
基本情况
工程概述
某商业地产变电站主要负载均为空调离心机组。配电室内共四台变压器:
1#、2#变压器容量为Sn=2000KVA,原安装补偿容量2*400Kvar;
3#、4#变压器容量为Sn=1600KVA,原安装补偿容量2*300Kvar;
1)原1#变压器无功补偿装置在离心机组启动时接触器、熔断器、电容器烧毁,几乎全部退出使用,长期处于更换状态。
2)1#变压器缺少补偿现场功率因数0.88。
3)空调机组启动时段电流高达3000A以上。
现场图片
原补偿柜主柜
电容器外观损坏
测试数据分析
测试位置(1#变压器)
常态电压变化趋势
常态电流变化趋势
常态功率因数变化趋势
谐波电流分布
启动暂态电压变化趋势
启动暂态功率因数变化趋势
启动暂态电流变化趋势
分析说明
测试数据分别取自空调机组稳定运行时段和启动时段。
1)稳定运行时段进线功率因数测试时为0.88,补偿损坏输出无功极少;
2)启动暂态系统无功瞬时需求最大达到1533Kvar;
3)启动暂态系统电流最大达到3420A;
4)启动暂态系统功率因数最低至0.52;
5)启动暂态系统存在电压暂降现象,降幅约15V。
6)系统5、7次谐波含量较大畸变率接近50%。
现场空调机组启动时在短时间内会对电网造成冲击,电流瞬间增大,电压暂降,功率因数极低,同时电网电压的快速变化对补偿电容器的使用寿命影响较大,这就要求电容器需要更高的设计指标。
常态数据显示负荷整体趋于稳定,电压、电流、功率因数、谐波波动较小,谐波含量较大。现场谐波状态,谐波源主要为空调机组离心机,另有部分小型电机,此类负荷谐波特性主要为5、7次,现场实测所得数据与理论分析相符。从数据上可知,现场谐波含量主要集中在5、7次,同时有部分直流谐波分量,补偿装置运行必须保证不放大谐波,同时电抗器端电压设计时必须考虑谐波电压在其上的叠加.
原补偿柜性能分析
原补偿装置,电抗率经计算约为7%,采用接触器形式投切,投切速度较慢,动态响应效果差,对3次谐波有轻微放大作用,补偿指示灯显示全投入,实际因电容器损坏投入容量未知,仪表显示输出三相电流不平衡且电流较小,据此判断电容器存在容值衰减的情况,同时现场发现电容器有烧黑、鼓肚现象,补偿装置整体补偿效果极差。
1#变主要负荷为离心机,常态谐波特性经测试为3、5、7次为主,5次谐波含量最高,补偿装置的电容器衰减情况尚不明确,但随着电容值的持续衰减,补偿通道的谐振频次将从7%电抗率的3.78次向5次靠近,一旦过于接近将发生并联谐振放大,在电抗器和电容器中将流过巨大的电流,会造成熔断或烧毁电气设备的事故。
治理方案设计
根据客户现场的特殊性,路之生结合实地测试数据,提出以下改造方案:
1#、2#、3#、4#变压器方案 | |
实施内容
| 1)原有补偿旧柜改造800Kvar 2)采用动态滤波补偿 |
达到效果 | 1)彻底消除补偿安全隐患,保证装置可靠运行 2)保证功率因数0.95以上 3)提升系统电压 4)滤除50%以上5次谐波电流,降低7次及以上谐波电流 5)释放变压器容量,提升带负载能力 |
方案着重点 | 满足日常运行的无功、滤波需求,可承受启动负荷冲击,设计参数保证装置可长期稳定运行 |
电费收益 | 功率因数提升至0.95,可享受电费奖励 |
方案设计说明:
1)配电房4台变压器主要负载均为离心机组,经现场仪器检测发现离心机组启动1S内瞬间电流高达3400A。原无功补偿装置为接触器投切的静态补偿装置,投切响应时间≥5S,不能快速跟踪负载启动,在负荷冲击大的情况下电容器、接触器等元器件易故障损坏。
2)重新设计滤波通道,同时提高补偿元器件指标,加强滤波能力,避免串并联谐振,保证装置可靠稳定运行。
综上,针对此项目负载特性,方案采用低压动态滤波补偿装置,其具备以下
优势:
1)晶闸管开关过零触发,投切无涌流,拉弧现象,对电容器的冲击大幅降低,电容器使用寿命延长。
2)电子电路控制,10ms内动作,快速跟踪启动暂态无功需求,大幅降低启动无功电流。
3)无触点投切,开关使用寿命较机械触点的接触器更长。
经济效益分析
用户电费收益
电费按0.5元/Kwh计,运行电流1350A,每天工作10小时,一年200天;
采取改造方案后:
力调电费:
1350*0.4*1.732*0.88*1%*10*200*0.5=8230元
电费奖励:
1350*0.4*1.732*0.95*0.75%*10*200*0.5=6664元
则每年电费收益: 力调电费+电费奖励=1.49万元(1#变压器理论计算值)
结论
1)滤波电容器组能耐受长期投入,不会出现内容物泄漏、鼓肚现象。
2)调谐电抗器在现场谐波环境下不会饱和;
3)系统异常时补偿自动切除自我保护,正常后自动投入;
4)采用大功率风机下吹上抽,对流风道设计,装置不会出现高温、元件过热现象。
5)改造后能迅速跟踪波动负荷变化,功率因数达到0.98以上
6)谐波电流畸变率由原来50%降低到20%以下
7)原利旧元器件温升下降,啸叫声消失
附改造图